(来源:山东黄金集团)
进入3月,青海昆仑生产现场一片繁忙,在浸出车间,技术团队正围绕两项关键技术改造展开新一轮的优化测试——活性炭吸附贫液有机质与自然铺晒分解捕收剂。
问题导向
从实验室到生产线的持续攻坚
浸出工艺直接影响黄金回收率与生产稳定性。以往每到冬季,贫液中有机质含量升高,导致氰渣指标波动,回收率难以提升;同时,捕收剂在边磨边浸工艺中残留,也长期困扰着生产。
“问题不解决,生产就难以平稳。”公司生产负责人表示。2025年,由质检中心、车间、运营部联合组成的攻关小组扎根实验室和现场,开展了大量对比试验。经试验发现,活性炭可有效吸附贫液中的有机质,而对于捕收剂残留,团队创新提出利用自然紫外线进行铺晒分解,既环保又降本。
2026年,在去年试验成功的基础上,团队进一步优化参数、扩大应用范围,推动技术从“有效”向“高效”迈进。
技改落地
稳指标、提回收、降成本
在活性炭吸附项目中,团队通过反复试验,确定了最佳炭型与工艺参数。车间新增的4台吸附罐自投用以来,指标持续稳定,金回收率提升约1%,冬季生产波动成为历史。
“去年试验最紧张的时候,活性炭试验做了不下几十组。”车间技术员一边查看实时数据一边说,“但现在看到系统运行平稳,指标一天比一天好。”
自然铺晒项目同样扎实推进。团队在车间东侧专门开辟了一块铺晒场,通过调节液层厚度与光照时间,逐步实现捕收剂的高效分解。该项目不仅减轻了后续处理压力,也为企业探索出一条绿色、低成本的处理路径。
新年新气象
技术赋能,干劲十足
走进现在的车间,能明显感受到一种专注而饱满的工作氛围。在活性炭吸附罐区,员工正在记录运行数据;铺晒场上,技术人员一边查看天气,一边调整铺晒布局。
“2026年,我们不仅要巩固现有成果,还要进一步优化工艺,争取在二季度前完成铺晒工艺的优化指标。”质检中心副主任信心满满地说。
尽管天气寒冷,但车间里热气腾腾,提到今年的目标,几位年轻技术员表示:“实验数据一天比一天好,我们干劲也更足了。接下来还想在自动监测方面做些尝试,让工艺控制更智能。”
作为青海地区黄金冶炼的重要力量,青海昆仑始终将技术创新视为发展的核心引擎。2026年,青海昆仑将持续深化技术应用与工艺优化,不断释放生产潜力,为集团高质量发展与地方产业升级贡献更多力量。
来源 | 青海昆仑祁有东
编辑 | 邱凤珍 张玮训
校对 | 郎 井 刘彦孜 楚紫旋
审核 | 陈 磊 李妍妍
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